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分享:氣門彈簧早期斷裂原因

2023-03-30 13:30:37 

氣門彈簧早期斷裂原因

(浙江美力科技股份有限公司,紹興312000)

:某公司生產的氣門彈簧在用戶安裝使用幾小時后即發生早期斷裂采用宏觀觀察觀分析金相檢驗及硬度測試等方法對氣門彈簧的早期斷裂原因進行了分析結果表明:氣門彈簧表面存在折疊裂紋缺陷,該缺陷是在原材料軋制過程中產生的在交變載荷作用下,折疊裂紋尖端的延伸部分成為疲勞裂紋源并不斷擴展,從而造成氣門彈簧早期疲勞斷裂

關鍵詞:氣門彈簧;早期斷裂;折疊裂紋;交變載荷;應力集中中圖分類號:TG115.2文獻標志碼:B文章編號:1001-4012(2021)04-0055-0

某公司生產的氣門彈簧,用戶安裝使用幾小時后 即 發 生 了 早 期 斷 裂,氣 門 彈 簧 的 材 料 為VDCrSi彈簧鋼,線徑為5.2 mm,總圈數10.1,有效 8.1, ,計最大應力為839.8MPa,疲勞壽命要求為3×107周次該氣門彈簧的生產工藝流程為:原材料(油淬火回火態)→卷簧回火磨簧噴丸立定處理清洗上油包裝筆者對該早期斷裂彈簧進行了檢驗和分析,以期類似事件不再發生

1理化檢驗

1.1宏觀觀察

斷裂氣門彈簧 1 , 位置位 于 距 離 右 側 端 頭 第4 5 在體視顯 , 2 ,見有放射紋路收斂 于 鋼 絲 表 面 的 裂 紋 處, 斷裂源斷裂源區宏觀形 3 , 簧內側

1.2微觀分析

采用掃描電鏡觀察彈簧斷口及表面情況,在斷裂源區可以清楚地看到有發散條紋起源于裂紋兩側;觀察斷口表面,發現有一條沿鋼絲軸向開裂的裂紋與斷口相連,如圖4和圖5所示其他斷口附近表面未發現其有明顯加工缺陷


1.3金相檢驗

在斷口附近取金相試樣,分析裂紋情況及其橫截面顯微組織形貌在拋光狀態下觀察裂紋情況,可見裂紋從彈簧表面起源,總長度約0.3mm,裂紋兩側存在氧化脫碳現象,如圖6所示金相試樣經3%硝酸酒精溶液浸蝕后置于蔡司金相顯微鏡下觀察,可見試樣的顯微組織為回火屈氏體,如圖7所示彈簧表面顯微組織正常,沒有明顯的脫碳現象,如圖8所示

1.4硬度測試

使用顯 , 1。彈簧的平均硬度為541.6HV1。

2分析與討論

通過對斷裂彈簧的顯微組織和表面脫碳情況進行分析可知,彈簧的顯微組織正常,硬度測試結果表明彈簧的硬度符合圖紙要求在斷裂源區存在明顯的裂紋,根據斷口附近鋼絲表面觀察到的裂紋形貌判斷該裂紋為折疊裂紋 , 0.3mm。從裂紋微觀形貌來看,裂紋開裂部位由表及里,裂紋與表面約成45°,裂紋開口處及兩側存在氧化脫碳現象,證實為原材料表面折疊裂紋[1]材在鋼廠熱軋成盤條后供鋼絲加工廠進行冷拔火回火熱處理制成油淬火鋼絲裂紋開口處的氧化脫碳說明裂紋在鋼絲淬火加熱前就存在了因鋼絲淬火加熱時間較短,故氧化脫碳較輕微裂紋應在鋼材軋制過程中產生,而與鋼絲拉拔廠的后續加工過程無關鋼絲廠生產線中無渦流探傷設備未能檢出有裂紋缺陷的鋼絲,造成不良產品的流出追溯分析引起材料表面折疊裂紋的原因,供應商分析確認是由于導輥卡死和異常磨損,進口導衛扶持不住,軋件發生扭轉,在孔型中發生單邊過充滿導致的折疊缺陷該彈簧表面由于存在折疊缺陷而造成應力集,加上該彈簧為高強度彈簧鋼絲,對應力集中敏感性較強,在交變載荷作用下,折疊裂紋尖端的延伸部分成為疲勞裂紋源并不斷擴展,從而造成彈簧早期疲勞斷裂[2]

3結論及建議

該氣門彈簧發生早期疲勞斷裂的原因是材料表面存在折疊裂紋缺陷,而該折疊缺陷是在原材料軋制過程中產生的在變載荷作用下,折疊裂紋尖端的延伸部分成為疲勞裂紋源并不斷擴展,從而造成彈簧早期斷裂失效

來源:材料與測試網

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